情况简介
西北某厂利用旧厂房改造成年产电解铜1万t的一铜电解车间,在使用过程中发现铜电解液损耗超常,怀疑有设备损坏渗漏。根据综合分析,估计渗漏发生在低位槽,利用次年夏季大修期间对其进行检查。该槽位于正负零以下3m,和积液坑共用,大小为5m×4m×3m,用250mm厚钢筋混凝土做基础,内衬6层0.2mm厚玻璃纤维布的呋喃树脂玻璃钢构成,抽掉电解液后检查发现玻璃钢大面积起鼓,脱层。拆除玻璃钢后,有大量积液带压从部分混凝土槽壁中渗出,部分混凝土基础已被严重腐蚀损坏。
1 修复方案选择
根据低位槽的腐蚀破坏情况,结合以往防腐蚀施工的经验,认为有三种方案可供选择;①重新制作一同类型低位槽;②在原槽内套入一个不锈钢内槽;③在原槽基础上修复。
经综合考虑,最终采取方案③。具体修复法为:拆除被腐蚀的基础,清理渗漏的残余电解液;基础修复采用环氧树脂胶泥;防腐层修复采用6布环氧玻璃钢及环氧胶泥衬砌65mm厚耐酸瓷砖。
2 修复方案的实施
(1)拆除清理 在该过程中,发现原渗漏到槽外的电解液向槽内回渗。为抢工期,用快干水泥、普通水泥加钠水玻璃及多种堵漏剂进行堵漏,都没有效果,最后在车间外下挖一个直径1.5m深5m的竖井,将外渗电解液引到该井集中抽出,以降低原槽周围电解液压力,再进行堵漏处理。
(2)基础修复 铲除被腐蚀疏松的混凝土,将被腐蚀掉的钢筋焊接修复,再用快干水泥填补,用丙酮清洗表面,干后涂刷环氧底漆两遍,再分多次采用环氧胶泥填补修复大坑直到表面平整。
(3)防腐蚀层修复 整个槽体内基层修复清理好后涂刷环氧底漆两遍,在其中间加一腻找平,衬贴0.2mm厚6布环氧玻璃钢,在底部及至侧面1.5m高采用环氧胶泥衬砌65mm厚耐酸瓷砖,以便于阳极泥清理。具体施工用配合比见表1。
表1 施工用配合比
3 施工安全及质量要点
在施工中的安全及质量要点为:①施工场地有良好的通风条件及可靠的防水设施,施工场所严格禁烟,易燃易爆物品分类堆放。②操作人员着工作服,戴乳胶手套、防毒口罩等防护用品。有救护措施。③基层清理干净、硬实,并达到一定强度。④第一遍底漆比第二遍底漆略稀,目的是使底漆更好渗入基层,使层间结合更加紧密。⑤每层玻纤布必须彻底固化后再进行下一层的贴衬。每层固化后用细砂纸稍作打磨,使层间结合更紧密。⑥对所有进场原材料必须进行严格复检,合格后方能使用。⑦其它要求严格按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2005)执行。
4 结语
(1)铜电解液对混凝土的腐蚀是非常严重的,防腐层如遭到破坏,腐蚀速度非常快,应及时处理。
(2)保证铜电解槽防腐蚀层的质量非常重要。在铜湿法冶炼生产中,每次检修时间非常短,防腐蚀维修非常不便,质量也难以保证。一般停产大修时间只有20~30天,但要进行损坏部位清除、修复基层,然后再做防腐蚀处理等工作,时间是非常紧张的。这就要求在施工中要严格遵照国标要求执行,切实保证施工质量,延长检修周期。
(3)以上介绍损坏的防腐层得到了很好的修复。经过几年的使用,防腐层仍完好无损。总结该方法相比原备用方案①、②节省了时间,节省了可观的费用,说明此修复方案简便可行,经济实用,值得推广。 |